储运厂紧紧围绕公司“过好紧日子”的要求,在低压蒸汽节约方面下功夫,今年1至7月份同比去年减少低压蒸汽消耗4519吨,预计可节约费用近200万元。
蒸汽作为工业生产的重要热源,其高效利用与节能减排直接关乎企业节能降耗的效果。储运厂管网车间通过加强巡检、强化无表伴热管控等有效措施,积极推进蒸汽节约工作。
强化巡检高标准。储运厂管网车间坚持巡检质量“高标准”和“不放过”的原则,干部职工按照网格化管理要求,加强属地辖区内巡检和问题整改工作,1至7月份及时发现并消除蒸汽漏点61处,更换伴热管线约260米,更换疏水阀25台,更换阀门26台,有效减少蒸汽损失。
强化季节性低压蒸汽日常管控。管网车间根据生产安排和气温变化,及时调整伴热线的停投状态,通过调节供汽阀门开度,双伴热改单伴热等方式,细化低压蒸汽节能管理,在保证管线运行正常的基础上,提高低压蒸汽利用率。
强化无表伴热管控。在无表伴热方面,管网车间吸取去年工作经验,灵活调整相应伴热,随时对改投伴热后的伴热线进行梳理,采取间歇投用的方式,更好地控制无表伴热消耗。在2月中旬,管网车间优先对部分无表伴热进行关停,并陆续全面调整伴热,集中关停50点伴热,投用伴热总数较去年同期减少28点。
强化开停工期间低压蒸汽停投管理。在装置检修及开停工期间,管网车间组建伴热停投小组,根据各装置停工进度和退料安排,精准及时投用伴热,并在退料结束后马上安排伴热停运。此外,在装置开工阶段,管网车间与装置加强沟通,每天上午、下午各对接一次装置开工进度和外围流程投用时间,确保装置在平稳开工的条件下最大限度合理使用蒸汽。(记者 杨燕平 王忠禹)