8月1日下午,随着四蒸馏装置常减压系统各侧线产品合格外送,这套历经73天检修改造的装置实现一次开车成功,标志着自5月21日停工以来,公司第一系列检修改造装置正式转入生产运行阶段,不仅为后续装置开工奠定基础,更将为首都能源保供注入强劲动力。
作为今年大检修的核心装置,四蒸馏以“节能降耗、提质增效”为主线,重点实施稳定塔流程优化改造、机泵节能优化改造及加热炉节能优化改造等9项重大技改项目,同时高质量完成常规设备设施检修及286项消缺项目,全方位筑牢生产根基。开车成功后,装置运行稳定性、本质安全水平及技术经济指标将实现跨越式提升。
高温炙烤下,繁忙作业中,全体参检人员日夜坚守:安全交底、质量监管、进度把控,每个环节严丝合缝;收官阶段,技术专家与班组人员驻场督导“三查四定”,施工团队连轴转完成设备封闭——正是这份合心合力合拍的韧劲,为一次开车成功提供了保障。
7月24日,装置检修改造主体施工全部完成,于7月25日上午开始引蒸汽进行流程贯通,如期正式进入开工阶段。为确保装置开车进度,炼油厂进一步细化落实开工准备工作,组建开工小组,合理安排人员,倒排工期,每日下达开工任务单,明确工作内容及责任班组,提示操作要点及注意事项,及时对具备条件的系统或设备进行试运,重点做好减压塔抽真空试验及鼓引风机等关键机组试运,发现问题及时整改,保障设备检修质量。此外,加强与施工单位的沟通配合,加快推进尾项及“三查四定”问题整改进度,为装置开工扫平障碍,全力确保开工准备工作扎实推进。
通过本次大检修,装置完成了全面“体检”与深度“诊疗”,为新生产周期的高效运行筑牢根基。在安全保障上,整改历次检查隐患,为加热炉系统新增4项联锁降低运行风险,同步完成12处带压卡具消除、常顶循线更换及5台塔底泵返厂大修等关键任务,从设备本质安全层面为长周期运行保驾护航。在质量管控上,严格执行“双采样合格”标准,确保产品改线外送零差错,牢牢守住生产稳定底线。在降本增效上,加热炉节能改造项目成效显著,新增空气预热器通过烟气与空气换热,显著降低燃料气消耗,为炼油系统注入绿色高效发展动能。
目前,四蒸馏装置每天加工量为14000吨,持续安全平稳运行,源源不断为下游输送原料;截至8月4日上午9时,四蒸馏、中压加氢、柴油加氢、一制氢、二制氢等装置已经开工正常;2#连续重整、航煤加氢、二催化、高压加氢、润滑油加氢等装置已吹响开工号角,正向着产品质量合格全力冲刺;三催化、延迟焦化等装置仍在检修战场攻坚,距离“圆满收官”仅剩最后冲刺。(记者 李维熙 刘嘉雯 赵雨非)