炼油厂加热炉燃烧器软管改造全部完成

随着1#连续重整装置检修改造结束,炼油厂燃烧器金属软管改硬管任务圆满完成,此举不仅显著降低泄漏风险,还大幅节约了维护成本,为装置长周期安全平稳运行提供了有力保障。

  据悉,炼油厂现有加热炉共38台,燃烧器859台,原有金属软管3886支。近年来,炼油厂每年用于金属软管维护费用约50万元,且泄漏问题时有发生。据2024年LDAR检测统计数据显示,炼油厂共检测到泄漏点453个,其中加热炉燃烧器系统泄漏点达175个,成为影响装置安全稳定运行的隐患。

  为降低加热炉金属软管泄漏风险,减少维护费用,炼油厂于2023年启动专项改造计划,经过前期深入调研、多方案比对及费用核算,最终确定将现有运行加热炉的金属软管全部更换为硬连接,涵盖燃烧器内部分支管、主燃料气软管及长明灯软管。在2025年检修期间,将35台加热炉、784台燃烧器、3512支金属软管改为硬连接。

  本次改造的难点主要集中在施工环节。由于各加热炉燃烧器种类不一,现场主燃料气与长明灯配管的接口位置、方向均不相同,需逐台核对尺寸,炼油厂采取“预制+现场对接焊接”的方式推进工作进度。此外,燃料气管线多为DN25以下的小径管,由于接管无法试漏,为确保焊缝质量,项目采用“酸洗+渗透检验法”替代传统试漏方法,在开工阶段进行红外监测,及时发现并处理部分法兰与焊缝存在的泄漏点,保障投用安全。

  改造后,现场规范化水平明显提升,炉底空间更加整洁,点火操作更为便捷,日常维护工作量显著下降。在经济效益方面,仅2025年检修期间就节约金属软管采购费用111.58万元,预计后续每年还可节省50万元更换费用。在环保方面,硬管连接有效降低加热炉燃烧器燃料气系统泄漏风险,同步降低静密封点VOCs排放,助力炼油厂绿色清洁生产。(记者 李辉 赵雨非)


信息来源:中国石化燕山石化
2025-10-29