二制氢装置攻坚工艺优化保障安全环保双受控

为提高炼油板块效益、落实公司生产经营安排,炼油厂二制氢装置优化工艺调整方案,实现装置安稳运行与环保指标双达标。

  二制氢装置PSA尾气原本一部分送往转化炉,另一部分送往二氧化碳回收装置。但当前二氧化碳回收装置已按计划停运,PSA尾气将全部输送到转化炉作为燃料使用。与之前相比,进入转化炉的尾气处理量明显增大,但转化炉原有的燃烧器尾气火嘴孔径较小、处理能力有限,易造成尾气压力偏高、部分尾气放空等情况出现,进而影响装置平稳运行。

  面对工况切换带来的生产难题,二制氢装置坚持问题导向、主动作为,紧紧围绕“尾气全量进炉、环保参数稳定”目标,全力攻克工艺瓶颈。公司生产部与炼油厂统筹协调、周密部署,二制氢装置与二氧化碳回收装置密切配合、精准对接,共同制定详细的工艺调整方案。同时,该装置第一时间联合转化炉燃烧器厂家,开展多轮深度技术论证与精准数据核算,量身制定专项改造方案。一方面,对尾气燃烧器进行扩孔改造,提升处理能力,使其匹配新工况需求;另一方面,优化瓦斯分支火嘴,合理缩小火嘴孔径,从工艺源头严控氮氧化物排放,实现生产运行与环保管控双向达标。

  在施工改造与生产运行并行的关键阶段,二制氢装置创新工作举措,制定“瓦斯火嘴分批更换”方案,在二氧化碳回收装置停运前,全力保障转化炉热负荷稳定,同步推进设备改造及各项准备工作,做到施工不停产、运行无波动。在切换过程中,上下游岗位紧密联动、精细调控,逐步降低送至二氧化碳回收装置尾气流量,最终实现尾气全量平稳送入转化炉,整个过程装置运行平稳,各项工艺、环保参数全程受控。 

  目前,尾气流程关键工艺切换已顺利完成,二制氢装置保持高效稳定运行,各项环保指标均符合标准要求。(记者 陈裕瀚)


信息来源:中国石化燕山石化
2026-04-16